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【工程简介】山东省信隆炉窑工程有限公司承接广东某钢铁股份有限公司1050m³高炉年修、放残铁及炉缸清理项目顺利交付.


山东省信隆炉窑工程有限公司承接广东某钢铁股份有限公司1050m³高炉年修、放残铁及炉缸清理项目顺利交付.

近日,山东省信隆炉窑工程有限公司承接广东某钢铁股份有限公司1050m³高炉年修,放残铁及炉缸清理项目。广东某钢铁(炉容1050m³年产铁110万吨)2015年4月19日开炉建成投产,炉缸前后历经两次利旧浇筑,最终定于24年进行停炉大修,本次检修的主要目的是高炉性能提升,设备升级改造,将损坏冷却壁全部拆除更换,炉缸耐材重新砌筑,达到节能减排,让高炉发挥并达到极致能效!

高炉检修最不可控的就是扒炉环节,而保证扒炉环节最重要的前提是放好残铁,经我方与业主的多次交流,反复勘察现场,将施工任务交予我方全权负责,我们也不负重任,最终交上了一份让业主满意的答卷,整个放残铁过程,都按照预期完成,历经6小时,安全放出残铁180吨,为扒炉工期提供了良好的基础。

我们作为进入炉内的第一视角,首先要保证的是进入炉内的绝对安全,炉内涉及有限空间,煤气、高温等复杂环境,在凉炉结束以后,我们必须通风检测,达到进炉条件后才可进行作业。

 

高炉在降料面过程中,炉身局部会存在渣皮、粘结物等,进入炉内前,首先是要将渣皮清理干净,防止坠物伤人,利用排险吊盘将炉身由上而下清理干净,此项工作风险高,专业能力强,在所有措施做到位后,由我们经验丰富的马增宝组长领队安全完成任务。

高炉缸耐材结构为旧炭砖+浇筑料结构,浇筑工艺为分段多次整体利旧浇筑,因为是整体性,清理难度相对炭砖砌筑有一定难度,单靠小挖机液压破碎锤清理,打不动且进度缓慢,根据这种特性,我们使用横向液压破碎装置,将炉墙撕开破口,进行分段拆除,加大了清理进度。高炉底残铁清理部分,因残铁全部放净,炉底未剩余死铁,清理后期测量炉底粘结物厚度950mm,整个炉缸直径8700mm,估算约230吨,使用信隆重锤清理技术,仅用24小时就将炉底粘结物大块全部破碎清理出炉外。

从进炉至清理验收合格,总计用时4.5天,信隆团队,再一次用实力证明了自己的专业性,从放残铁、凉炉、炉内系统清理,在做好安全标准化的前提下,出色的提前完成了施工任务,信隆团队,将不负信任,再接再厉,继续做好项目安全标准化施工,为高炉炼铁检修尽一份自己的绵薄之力.

专业的施工团队来保证主线工期,极大的降低了后期可能出现的一系列问题,为高炉的安全顺行保驾护航!保证了各工期节点的提前完成,为整个工程的顺利竣工奠定了良好的基础,获得业主的一致好评.

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高炉放残铁专家—刘庆波

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山东信隆近期工程播报

拒绝用“内卷”定义努力,我们只是在用更深的扎根, 等一场破土而出的春天!山东信隆为大家更新一下近期完成项目。